1 誤區(qū)一
風(fēng)機軸承外圈裝配間隙太大,出現(xiàn)“跑圈”現(xiàn)象。
在熱風(fēng)機檢修過程中,四平鼓風(fēng)機經(jīng)常發(fā)現(xiàn)軸承外環(huán)外圈與軸承座有相對滑動摩擦的痕跡,情況嚴(yán)重的甚至出現(xiàn)軸承座上蓋內(nèi)磨出明顯的臺階、軸承外圈出現(xiàn)輕微燒灼現(xiàn)象,即通常說的“軸承跑圈”。2005年,我礦在檢修2?;?zé)犸L(fēng)機時,就因為工人誤認(rèn)為軸承跑圈,通過壓鉛法測量間隙后,在上蓋與軸承之間墊薄銅板將軸承壓緊。開車后,當(dāng)工作溫度升到270℃,運轉(zhuǎn)不到6h,該軸承連同風(fēng)機軸全部燒壞,致使風(fēng)機轉(zhuǎn)子報廢。
實際上,在高溫風(fēng)機的運行中,這種“軸承跑圈”現(xiàn)象是經(jīng)常出現(xiàn)的。因為風(fēng)機的主軸在運行中存在熱膨脹,軸承的安裝方式為“一端固定、一端游動”,因此軸承外圈與軸承座孔之間為間隙配合。在運行過程中,就出現(xiàn)了非定位端軸承隨著主軸的膨脹而軸向游動,軸承外圈在滾珠的帶動下和軸承座內(nèi)環(huán)出現(xiàn)一定程度的相對滑動是允許的。當(dāng)出現(xiàn)這種情況時,不能簡單的認(rèn)為是“軸承跑圈”將軸承壓緊從而造成事故。
2 誤區(qū)二
風(fēng)機振動大——轉(zhuǎn)子“失衡”。
如前所述,風(fēng)機振動大的原因很多,轉(zhuǎn)子失衡只是其中之一。而很多故障在頻譜分析中表現(xiàn)出來的特征與失衡基本吻合,但如不仔細檢查,僅僅通過現(xiàn)場動平衡來消除,雖然可以降低振動值,但并沒有解決根本問題,有時甚至?xí)韾盒匝h(huán),比如葉片積灰和夾層焊縫開裂等;另外,還有一些故障雖然頻譜特征與失衡很為相似,卻并非失衡,無法通過動平衡來消除振動,比如轉(zhuǎn)子彎曲、葉輪中盤連接松動等。
2005年底,因工藝系統(tǒng)改造移位后,風(fēng)機振動嚴(yán)重超標(biāo),無法正常開車。通過現(xiàn)場測量后發(fā)現(xiàn),風(fēng)機負荷端振動比非負荷端大了近1倍,第一次測量的負荷端軸承座波形、頻譜如圖1所示。
四平鼓風(fēng)機從波形和頻譜圖得出結(jié)論:(1)波形以正弦波為主,頻譜圖中基頻是主要成分,總體呈現(xiàn)失衡的特征;(2)頻譜圖中2倍頻至6倍頻諧波均出現(xiàn)較大峰值,且伴有高次諧波,由此判斷存在不對中和松動現(xiàn)象。然而將風(fēng)機地腳螺栓緊固一遍,同時對系統(tǒng)重新找正,再次開車測量時,發(fā)現(xiàn)振動值和頻譜圖幾乎沒有變化。通過對軸承座與基礎(chǔ)底座鉛垂方向振動的多次測量,確定負荷端地腳螺栓基礎(chǔ)出現(xiàn)松動。將軸承座的二次基礎(chǔ)打開后發(fā)現(xiàn)墊鐵明顯松動,且有一根地腳螺栓已經(jīng)斷裂。為防止因振動大而導(dǎo)致地腳螺栓的澆灌基礎(chǔ)也出現(xiàn)松動,將負荷端二次基礎(chǔ)打掉后,重新放線找正,現(xiàn)場打眼,用環(huán)氧砂漿法重新澆注地腳螺栓。之后開車測量,振動值降了一半,且兩端軸承座振動很接近。
從頻譜圖分析得出:2倍頻及諧波基本消除,但基頻仍然有很高的峰值,初始判斷為失衡。然而通過測量相位,發(fā)現(xiàn)振動相位很不穩(wěn)定,且變化幅度較大,無法實施現(xiàn)場動平衡。綜合以上信息再次判斷風(fēng)機轉(zhuǎn)子葉輪中盤的連接螺栓松動。被迫再次停機檢查,發(fā)現(xiàn)6根中盤螺栓有4根出現(xiàn)少許松動,有1根嚴(yán)重松動(如圖3所示)。處理完螺栓的松動,再對風(fēng)機進行現(xiàn)場動平衡,終將風(fēng)機振動值降至4.3mm/s,完成了整個故障的處理工作。
四平鼓風(fēng)機通過實例充分證明了有些故障與轉(zhuǎn)子失衡的特征相似,卻不一定是簡單的失衡,也決不是通過簡單的現(xiàn)場平衡就能解決的。